拾一
汽轮机组正常运行中,高排温度一般不超过350℃。
当高排温度轻微偏离设计值时,一般是高压缸效率下降导致。在机组极热态启动过程中,如果运行控制不当,高排温度会急剧升高,最高达480℃以上。
国内大型机组一般配备高排温度高420℃跳闸保护,小型机组规定高排温度超390℃打闸停机,因此高排温度严重超限直接影响机组运行稳定性。
汽轮机高压缸排汽设置左侧、右侧两根排汽管道,每根排汽管道上部、下部各有一个温度测点。任何一根排汽管道上部温度与上下部温度大于设定值,则保护动作,汽轮机跳闸(上汽机组只有一根排气管道,保护值取高压缸12级后温度)。
高排温度严重超限危害
汽轮机组极热态启动过程中,如果控制不当,高排温度会在极短的时间内跳跃式上升,待机组并列后高排温度又迅速下降至正常值。汽缸、转子、叶片的金属温升率、温降率、温度变化量过大,给汽轮机各部件安全性造成威胁。
(1)高压缸变形
高压缸为双层缸结构,汽缸截面厚度变化大,形状复杂,特别是法兰处厚度非常大。运行过程中汽缸内外壁、法兰内外壁温差较大,生成的热应力就非常大。高排温度大幅度变化,高压缸受到交变热应力作用,累积到一定程度,易造成汽缸发生变形和开裂事故。汽缸变形到一定程度,易引起动静部分发生碰摩,造成振动增大或大轴弯曲等恶性事故。
(2)高压缸末级叶片损坏
高压缸末级叶片正常情况下工作温度都在350℃以下,高排温度异常升高会使高压缸末级叶片温度过高,在交变热应力的作用下,易造成汽轮机末级叶片疲劳损坏发生断裂事故。
(3)高中压转子裂纹
高中压转子在运行过程中,承受扭距和自重引起的弯应力、温度梯度和温度变化的热应力、离心力和发电机电磁力,工作条件十分恶劣。在某些工况下,高排温度的变化率及温度变化量过大,引起转子热应力过大,在热交变应力和蠕变(长期热应力作用下产生塑性变形)综合作用下,高中压转子容易出现微裂纹。
(4)高压缸排汽管道损坏
高压缸、隔板、叶片和转子材料为合金钢,高排温度达到480℃,也处于允许范围内。但是高压缸排汽管道金属材料为碳钢,最高允许温度约为450℃左右。因此高排温度过高,超过排汽管道金属的屈服极限,易造成高压缸排汽管道过热损坏事故。高压缸排汽温度过高还会导致冷再管道超过温度限制值,使冷再管道高温过热导致碳化物严重球化聚集并形成蠕变裂纹,强度降低,严重时发生管道爆裂事故。
高排温度超限原因
极热态启动过程中高排温度严重超限,一般都是由于排汽不畅造成的,主要有以下原因:
(1)冲转时主蒸汽压力、温度及凝汽器真空偏高,导致冲转需要的主蒸汽流量偏低,高压转子摩擦鼓风产生的热量不能及时带走。由于鼓风摩擦损失与转速的三次方成正比,因此当机组冲转至2000r/min以上时,高排温度会快速上升至390℃以上。
(2)启动时高、低压旁路减压阀控制不当,冷再蒸汽压力过高,高排逆止门打不开,造成高压缸闷缸。此时高排温度发生跳跃式上升,最高升至450℃以上。
(3)机组定速后,并网时间拖延太长。汽轮机本体温度较高,随着时间的延长,高压缸排汽温度会上升得较快。
防止高排超温的方法
(1)冲转前,合理调整高旁开度,在保证主蒸汽过热度的前提下,适当降低主汽压力、主汽温度(与缸温匹配即可,不要太高),提高主蒸汽流量,让蒸汽尽量去汽缸做功。
(2)冲转前,低旁减压阀保持全开,降低再热汽压力,避免高排逆止门打不开。
(3)冲转过程中,凝汽器真空控制低一点,以增加高压缸进汽流量。
(4)冲转过程中,密切监视高排温度变化,高排温度上升速度较快时,应关小高旁,降低再热蒸汽压力,提高高压缸进汽量。
(5)定速后尽快并列,避免在3000r/min长时间停留。
高排温度超限案例
案例1:某电厂3号机组为1000MW超超临界二次再热机组,型号N1000-31/600/620/620,在一次风机RB试验降负荷过程中,汽轮机高压缸排汽温度高切除超高压缸,因超高压缸排汽通风阀联锁开启未投入自动、超高压缸排汽逆止阀不严,引发超高压缸严重鼓风摩擦(超高压缸切缸期间内缸90%部位温度最高至643℃),超高压缸8-12级叶片损坏;重新并缸过程中,汽轮机推力瓦温高跳闸、推力轴瓦严重磨损达3mm。
案例2:某电厂3号机组为660MW超超临界二次再热机组,在基建调试期进行50%甩负荷试验后,因高压缸排汽温度高触发超高压缸切缸,期间执行两次并超高压缸操作失败,特别是在第二次并超高压缸10分钟后,1号、2号瓦轴振突升,22秒后1号瓦振动大保护动作触发汽轮机跳闸,跳闸后21秒汽轮机转速到零,超高压缸通流部件发生碰摩。剧烈振动导致1号轴瓦损坏、油挡断裂松脱漏油,端部汽封碰摩导致轴封蒸汽外泄,高温热源引发润滑油着火、爆燃,造成轴瓦、超高压缸严重损坏。事后检查发现超高压缸切缸期间内缸90%部位温度最高至670℃。
案例3:某电厂3号机组为600MW亚临界机组,一次中间再热,单轴,三缸四排汽,冲动凝汽式。由于机组远方打闸试验时,CV1阀门已关闭(该阀门在电调操作画面上的反馈指示已到0),但关闭节点没有回来,导致高压缸通风阀(VV阀)非正常关闭,引起的高压缸闷缸。机组大负荷试运时发现出力受阻,在现场进行了多次查找和分析工作,基本排除了由于系统问题引起高压缸效率严重下降,出力不足且阻力增大的可能。停机后对高压缸开缸检查发现,高压缸转子的4、5、6、7、8级损坏严重,远远超出了预期的想象。
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