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熄灭火炬,点燃效益!兰州石化年减碳10万吨的“绿色账本”

在石化工厂,昼夜燃烧的火炬曾是生产活跃的标志,却也意味着大量可燃气体被白白烧掉,既浪费资源又污染环境。如今,这一幕正在被

在石化工厂,昼夜燃烧的火炬曾是生产活跃的标志,却也意味着大量可燃气体被白白烧掉,既浪费资源又污染环境。如今,这一幕正在被改写。近日,兰州石化一项重点环保改造项目顺利中交,其核心目标就是“熄灭”那支常年燃烧的地面火炬,将废气“吃干榨净”。这不仅是简单的技术改造,更是一笔关乎环保与经济的“精明账”。

01 政策倒逼,行业迎来“绿色大考”

这场变革的背后,是国家层面对空气质量改善的坚定决心。国务院印发的《空气质量持续改善行动计划》明确要求,企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。这意味着,过去那种将废气直接点燃排放的粗放方式,已不再被允许。

与此同时,一场覆盖全国石化化工行业的“设备革命”也已启动。七部门联合印发的《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案(2026-2029年)》正强力推进,旨在从源头消除安全环境风险。兰州石化的火炬气改造项目,正是响应国家政策、主动迎接这场“绿色大考”的先行之举。

02 “曲线救国”,破解高氮气回收难题

理想很丰满,现实却充满挑战。兰州石化生产运行部的能源管理组曾发现,其火炬气中氮气含量高达44.8%,如同“好酒里兑了水”,严重拉低了气体的热值,使得传统的回收提纯技术成本高昂。

面对难题,兰州石化没有硬闯技术“独木桥”,而是选择了一条务实的“曲线救国”之路。既然分离氮气成本太高,那就想办法让含氮的混合气也能被利用起来。项目团队将目光投向了厂内的锅炉装置。

他们通过铺设专用管道,成功将全密度聚乙烯装置的地面火炬气,引至公用工程二部的A、B锅炉进行掺烧。同时,在关键节点增设篮式过滤器,接入火炬气分液罐,构建起从产生、输送到利用的全过程闭环管控体系。这套“优化现有设备+精细管控”的组合拳,以相对经济的投入,实现了火炬气的资源化。

03 效益可观,树立行业转型新标杆

改造带来的效益是立竿见影的。通过将火炬气引入锅炉作为燃料,兰州石化预计每年可减少二氧化碳排放约10万吨,相当于5.1万个家庭一年的碳排放量。这不仅大幅削减了污染物,更直接替代了部分外部燃料,产生了可观的经济效益。

兰州石化的实践并非孤例。在新疆,全国煤化工行业首套火炬气回收装置每年可减排污染物140吨,副产蒸汽12万吨。在内蒙古,一个投资6000万元的火炬气回收项目,每年能减少10万吨二氧化碳排放,同时创造超过7000万元的经济收入。这些案例共同证明,废气回收已从“环保负担”转变为“效益源泉”。

从照亮夜空的“火炬”到驱动锅炉的“燃料”,兰州石化的改造项目生动诠释了“变废为宝”的绿色发展逻辑。它表明,在“双碳”目标下,环保投入不再是单纯的成本支出,而是能够带来环境与经济效益双赢的战略投资。随着国家政策的持续推动和技术的不断成熟,这场席卷石化行业的“熄火炬”行动,必将为中国的蓝天保卫战写下更精彩的注脚。