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20 世纪末,采油工换盘根盒里的密封圈只能靠抠取,每次至少得忙活 40 分钟,一

20 世纪末,采油工换盘根盒里的密封圈只能靠抠取,每次至少得忙活 40 分钟,一次,采油工手里拿着一管口红,缓缓转动它的底部,里面的膏体渐渐露了出来,这让他一下子找到了灵感。她通过拆解口红的内部构造,研制出 "上下可调式盘根盒",使操作时间缩短了四分之三,填料使用寿命延长了 6 倍。
 
这名善于从生活细节捕捉创新灵感的采油工,是大庆油田一线女工刘丽,上世纪九十年代,刘丽扎根大庆油田采油一线,负责油井日常巡检、设备维护与密封圈更换等基础作业。
 
彼时油田沿用传统老式盘根盒结构,整体为封闭式设计,没有辅助拆卸结构,每当井口密封配件磨损、出现渗油漏油情况,工作人员只能借助简易工具,手工一点点抠出老化的密封圈。
 
老式更换方式不仅操作繁琐、劳动强度大,单次作业最少耗费四十分钟,作业期间必须关停油井设备,影响采油作业效率。
 
同时,手工抠取极易损伤盘根盒内壁,造成设备磨损,新更换的密封圈贴合度不佳,密封性能大打折扣,损耗速度快,需要频繁更换,增加了油田设备运维成本与一线工人的工作量。
 
常年从事一线作业的刘丽,深切体会到传统设备的弊端,一直潜心琢磨改良方案,希望优化设备结构、简化作业流程。
 
一次日常休整时,刘丽摆弄随身的口红,转动管体底部,膏体缓缓旋出的结构让她瞬间萌生灵感,她联想到盘根盒密封圈更换的难题,尝试将口红旋转顶出的机械原理,运用到油田设备改良中,构思出可旋转调节的新型盘根盒结构,让密封圈可以通过旋转方式平稳顶出,无需手工抠挖。
 
确定改良思路后,刘丽从零钻研设备制图、结构改造,对照口红内外嵌套、旋转传动的核心构造,重新设计盘根盒双层分体结构。
 
为了打磨出适配油田作业的成熟设备,她累计开展两百余次现场试验,历经五代结构迭代优化,不断调整尺寸、优化贴合精度、加固设备结构,逐一解决旋转卡顿、密封不严、抗压性不足等各类问题。
 
最终,刘丽成功研制出全新的上下可调式盘根盒。新型设备彻底摒弃了传统手工抠取的作业模式,通过内外衬套旋转变位,即可轻松顶出、更换密封圈,单次更换作业时间从四十分钟压缩至十分钟以内,作业时长缩短四分之三。
 
结构优化后,密封圈贴合更紧密、受力更均匀、磨损大幅减少,使用寿命从原本一个月延长至六个月,整体寿命提升六倍。
 
除此之外,这款改良设备还有效解决了井口渗油漏油问题,提升油井作业安全性,每口油井每日可节电十一千瓦时,大幅降低运维成本与设备损耗。
 
该创新成果落地应用后,迅速在大庆油田全面推广,斩获大庆油田技术革新成果特等奖,成为油田一线小微创新的经典案例。
 
此后二十余年,刘丽持续跟进设备优化,不断完善技术细节,让这项源自生活灵感的创新,长期服务于油田安全生产与高效生产。【ZHC】