在油气勘探开发的版图上,水平井技术一直是打开非常规资源宝藏的“金钥匙”。然而,随着钻井技术不断向地层深处、更复杂的构造区域延伸,一把新的“锁”悄然出现——压裂完成后,如何高效、安全地清洁长达数千米的水平段井筒,将残留的桥塞、碎屑和支撑剂彻底清除,为油气流动打开畅通无阻的通道?这不仅关乎单口井的产能释放,更直接影响到整个区块的经济效益与开发节奏。
2025年4月,在广袤的煤层气田上,一口代号为吉深8-3平01的煤岩气井,成功完成了一次被业内视为“极限挑战”的作业。其水平段长度突破3000米,水垂比高达1.76,井眼轨迹呈显著的上倾形态。压裂后,井筒内如同经历了一场“微型地质风暴”,残留着坚硬的桥塞、松软的煤块以及数以吨计的石英砂。理论模拟给出了一个近乎悲观的结论:常规的连续管作业工具,很可能在抵达井底之前就因巨大的摩擦阻力而“自锁”,动弹不得;强行冲砂扫塞,又极易引发卡钻,导致工程复杂化甚至井眼报废。
这口井所面临的困境,正是当前超长水平段井筒清洁世界性难题的一个缩影。它像一道横亘在工程师面前的技术鸿沟,考验着一个国家在非常规油气开发领域的综合实力与创新勇气。

01 当“清洁”成为“卡脖子”环节
在水平井,尤其是用于开采页岩气、煤层气的超长水平井开发流程中,压裂是创造产能的关键一步。通过高压将液体和支撑剂(通常是石英砂)注入地层,压开岩石裂缝,形成油气流动的网状通道。压裂完成后,井筒内往往会留下用于分段封隔的桥塞,以及部分未进入裂缝而残留在井筒内的支撑剂和地层碎屑。
传统的井筒清洁,或称“扫塞”作业,概念相对简单:下入连续管(一种可弯曲的金属管),携带工具至井底,通过循环流体将杂物带出地面。但在短水平段或轨迹简单的井中行之有效的方法,一旦应用到超长、大位移、高水垂比的井眼中,就立刻变得步履维艰。
吉深8-3平01井的挑战是多重且相互交织的。首先,长度本身就是敌人。3036米的水平段,意味着作业管柱要在近乎水平的状态下,在狭窄的井眼中向前“爬行”超过三公里。每前进一米,摩擦阻力都在累积。其次,高水垂比和上倾轨迹进一步放大了难题。水垂比1.76意味着井眼的水平位移远大于垂直深度,井眼轨迹并非平直,而是呈现复杂的弯曲和上翘形态。这种轨迹使得管柱更易贴向下井壁,接触面积增大,摩擦阻力呈几何级数增长,极易发生“自锁”——即管柱的推进力无法克服前进方向的摩擦阻力,导致工具串无法到达预定位置。
最后,清洁对象的复杂性不容小觑。残留物并非均质。坚硬的复合桥塞需要磨铣,松脆的煤块易碎但量大,而大量的石英砂则具有极强的研磨性和沉降性。在水平段,砂粒极易沉降形成“砂床”,堵塞环空,一旦冲砂液流速或黏度控制不当,就可能将工具“埋住”,造成卡钻。亚洲范围内,此前类似的超长水平段扫塞作业纪录已然很高,而吉深8-3平01井在更复杂的地质工程条件下,试图挑战这一极限,其难度可想而知。
理论模拟的警报并非危言耸听。它清晰地指出,沿用旧有的作业理念和工艺组合,失败的风险极高。这口井的成败,不仅关系着其自身的产能,更关乎整个区块后续更长、更复杂水平井能否实现规模高效开发。突破技术壁垒,已迫在眉睫。
02 理念之变:从“扫塞”到“高效井筒清洁”
面对困局,中石油煤层气公司的工程师们意识到,必须首先进行一场作业理念的革命。不能将目标再简单地定义为“把桥塞打捞出来”或“把砂冲走”,而必须将整个水平段井筒视为一个需要系统性恢复的“流动通道”。目标从单一的“扫塞”转变为全面的“高效井筒清洁”。这一字之差,意味着思维从聚焦局部工具动作,转向统筹全局的流体力学、管柱力学和清洁效率。
在这一新理念指导下,技术攻关的方向变得清晰:核心是最大限度降低管柱下入摩阻,并显著提升井筒内固相颗粒的携带效率。为此,一项集成化的技术方案被提出并实施,它并非单一技术的堆砌,而是多种工艺的精准协同。
第一把“钥匙”,是高性能减阻工艺的深入应用。 这不是简单地在钻井液中加入减阻剂,而是针对超长水平段大位移井的特定工况,对减阻剂类型、加注浓度和注入程序进行精细化设计。通过优化流体在管柱和环空中的流变性能,有效降低了管柱在复杂井眼中运动时的摩擦系数,为连续管能够“触及”3036米外的井底奠定了力学基础。
第二把“钥匙”,是动态清砂工艺的创造性使用。 针对水平段砂床易形成、难清除的特点,改变了以往恒定排量、恒定黏度冲砂的模式。转而采用“高低黏度冲砂液交替注入”的动态循环模式。高黏度流体像一把“扫帚”,能够有效悬浮和推动沉积的砂床;低黏度流体则像一股“急流”,有利于提高流速,增强对颗粒的携带能力。两者交替,一张一弛,模拟出类似“脉冲”的效果,不断扰动、分解砂床,并将碎屑持续地向井口方向运移,显著提高了清洁效率。
第三把“钥匙”,是整个作业系统的精准适配与实时调控。 煤岩气井的井壁稳定性相对较差,对流体密度和冲蚀作用敏感。因此,清洁作业所用的流体体系必须兼顾清洁效能与储层保护。工程师们精心调配了冲砂液的配方,使其既具备良好的携砂能力,又能维持合适的密度以平衡地层压力,同时其化学性质对煤岩层伤害最小。作业过程中,依托实时监测的泵压、排量、返出物情况等数据,动态调整施工参数,确保整个过程安全、受控。
正是这种以新理念为引领,集成多项工艺并实现精准协同的“组合拳”,打破了困局。作业中,连续管管柱成功克服了超高摩阻,顺利下放至3036米水平段末端,实现了对井筒的“全覆盖”。随后,通过高效的动态清砂,将井筒内的桥塞残骸、煤屑和石英砂逐步清理干净,最终“打通”了这条超长水平井的“任督二脉”,为后续气井的顺畅生产扫清了最后一道障碍。
03 突破的意义:不止于一井一役
吉深8-3平01井的成功,其价值远不止于让这一口井获得新生。它标志着中国在超长水平段煤岩气井压裂后井筒清洁技术领域,实现了从跟跑到并跑,乃至在特定复杂工况下领跑的关键一跃。
首先,它填补了一项国内技术空白。 在此之前,对于如此高水垂比、超长水平段的煤岩气井,系统性的高效清洁技术方案和实践经验相对缺乏。此次作业形成了一套可复制、可推广的工艺技术体系和作业规范,为同类油气田,特别是地质条件复杂的非常规资源区块,提供了宝贵的技术范本和信心支撑。
其次,它释放了规模效益的潜力。 煤层气、页岩气等非常规资源的开发,高度依赖水平井技术,且趋势是水平段越来越长,以接触更大的储层面积,获取更高的单井产量。井筒清洁作为完井的“最后一公里”,如果成为瓶颈,将严重制约长水平段井技术的应用效益。此次技术突破,相当于为更长、更复杂水平井的规模化开发铺平了道路,对提升整个区块乃至行业的采收率和经济效益具有战略意义。
再者,它体现了中国油气工业工程技术能力的系统提升。 这不是某个单一设备的胜利,而是从设计理念、流体化学、工具工艺到现场实施整个链条协同创新的结果。它展现了我国工程师队伍解决极端复杂工程问题的能力,以及从理论模拟、方案设计到风险管控的全流程作业成熟度。
展望未来,随着“深地工程”和非常规资源勘探开发的持续推进,井筒作业面临的挑战只会更多、更复杂。吉深8-3平01井的实践如同一颗种子,其蕴含的“理念转型、集成创新、精准适配”的方法论,必将催生出更多应对极限挑战的解决方案。从地下三千米的艰难突破,我们看到的不仅是一项技术的成功,更是一个行业在面对世界性难题时,所展现出的智慧、勇气与坚韧不拔的探索精神。这,正是中国能源科技自立自强道路上的一个生动注脚。